问题描述:
[多选]
2016年6月23日晚22:10正极制片轧膜工序,中班操作工李磊生产型号为ISMP14114198S1-32AH/160623批时没有找到该型号的工艺标准,直接轧膜,23:00左右中班检验员黄鹏巡检时未见到工艺标准,因涂布异常被叫走,未进行核对,导致厚度轧错未识别出,待涂布机凌晨3:30结束调试后,夜班检验员严昊到注液车间找到ISMP14114198S1-32AH标准时发现厚度确实轧错,(实际为153-158um,标准为145-151um)不良极片共9789片(280个电芯)。造成损失约9789*1.0=9789元,请问产生以上事故的原因是什么
A.未按《首件管理规定》执行,没有看文件凭经验值开始生产,标识上写的是ISMP14114198S1-32AH,却按IFP15114198C3的工艺轧,两次的首件确认形同虚设
B.中班检验员黄鹏巡查不认真,发现没有工艺标准,未及时叫停,未继续进行确认,直到0:00下班还不进行确认,导致错误未被及时识别
C.研发产品已经生产多批,但发放的为试验工艺标准,且只有一份(订在一起的,有要求试验标准不能打散,需跟着工序流转),现场文件不易得到
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